針對(duì)高壓主汽調(diào)節(jié)閥故障分析和解決方案這個(gè)問(wèn)題,雙螺桿空壓機(jī)網(wǎng)就先從主汽閥閥桿漏汽的可能原因,然后再講述主汽閥閥桿漏汽的處理,最后通過(guò)案例分析來(lái)給大家詳細(xì)的介紹下。
一、主汽閥閥桿漏汽的可能原因
(1)閥桿與密封環(huán)之間的密封緊力不足,過(guò)多的蒸汽漏入閥桿與襯套,設(shè)計(jì)的閥桿漏汽密封裝置不能完全接納泄漏的蒸汽,造成蒸汽外泄。
(2)閥桿與密封環(huán)之間的錐形密封面損壞。
(3)汽封加熱器工作異常,或汽.氣混合物管道布置不正確。
(4)閥桿漏汽,密封裝置回汽管路不暢通或管路接錯(cuò)。
二、主汽閥閥桿漏汽的處理
(1)取消高壓主汽閥閥位限制。視閥桿是否漏汽,若仍漏汽,可將閥位開(kāi)啟指令增至1 03%一105%,使油動(dòng)機(jī)過(guò)開(kāi),增大錐形密封面的密封力。采取上述措施后如果閥桿仍然漏汽,則可能是油動(dòng)機(jī)的工作行程小于閥桿全開(kāi)的行程,可將閥桿與聯(lián)軸器處的調(diào)整墊塊加厚 3~5mm,減小油動(dòng)機(jī)的空行程,保證閥桿全開(kāi)時(shí)密封面的真正密封。
(2)主汽閥解體時(shí)檢查閥桿錐形密封面的表面光潔度及受損情況,采取對(duì)研的方式檢查此密封面的接觸。由于密封環(huán)密封面堆焊了司太立合金,閥桿表面也采取了氮化處理,很少出現(xiàn)故障。
(3)檢查漏汽回路管路系統(tǒng)是否正常。
三、案例分析:
湛江發(fā)電廠2號(hào)汽輪機(jī)的1號(hào)高壓調(diào)節(jié)閥開(kāi)啟失靈,嚴(yán)重影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。對(duì)閥門進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)高壓調(diào)速汽門閥座下沉10mm,導(dǎo)致閥碟導(dǎo)向凸肩脫 離導(dǎo)向槽,無(wú)法對(duì)蒸汽進(jìn)行正常調(diào)節(jié)。鑒于機(jī)組臨修時(shí)間短,閥座下沉現(xiàn)場(chǎng)很難恢復(fù),決定采用堆焊處理,增加導(dǎo)向凸肩的高度,達(dá)到恢復(fù)高壓主汽調(diào)節(jié)閥原有的使 用功能。
1、高壓主汽調(diào)節(jié)閥修復(fù)方案
1.1閥碟導(dǎo)向凸肩工作機(jī)理2號(hào)機(jī)組為東方汽輪機(jī)廠制造的(N300-16.7/537/537-3型)汽輪機(jī),它的高壓主汽調(diào)節(jié) 閥是由1個(gè)主汽閥和2個(gè)調(diào)節(jié)閥組成,高壓調(diào)節(jié)閥是用于調(diào)節(jié)高壓缸的進(jìn)汽量。機(jī)組運(yùn)行時(shí),油動(dòng)機(jī)作為機(jī)械提升裝置,使閥碟導(dǎo)向凸肩沿導(dǎo)向槽上下移動(dòng),控制調(diào) 節(jié)閥碟的開(kāi)度。機(jī)組運(yùn)行時(shí),調(diào)節(jié)閥的高溫蒸汽為16.7MPa,537℃,導(dǎo)向凸肩主要承受熱應(yīng)力和一定的周向剪切應(yīng)力作用。1號(hào)高壓調(diào)節(jié)閥的閥碟與閥座 配合直徑為170mm,其閥碟的結(jié)構(gòu)如圖1所示,導(dǎo)向凸肩尺寸為55mm×30mm×10mm(高×寬×厚)。閥碟材料采用20Cr3MoWVA合金鋼, 為了提高閥碟耐汽蝕的性能,其表面進(jìn)行過(guò)高溫滲氮處理。
1.2堆焊材料和焊接設(shè)備的選擇根據(jù)調(diào)節(jié)閥的工作條件,閥碟導(dǎo)向凸肩既要保證有足夠高溫強(qiáng)度,又要滿足一定的耐磨性。鑒于機(jī)組搶 修,無(wú)法采購(gòu)到更佳匹配材料,參照堆焊材料的選用原則以及對(duì)各堆焊材料力學(xué)性能的分析,選用與母材材質(zhì)相近的 TIG-R34(12Cr2MoWVTIB,Φ2.5mm)焊絲。焊接設(shè)備采用LincolnV300-1及氬弧焊接配套工具;溫度監(jiān)控使用美國(guó)MX2紅 外線測(cè)溫儀。
2、焊接性能分析
根據(jù)碳當(dāng)量公式計(jì)算,材料20Cr3MoWVA的主要特點(diǎn)是含碳及合金元素較多,焊接時(shí)焊縫及熱處理區(qū)容易出現(xiàn)淬硬組織,當(dāng)焊件剛 性及接頭應(yīng)力較大時(shí),容易產(chǎn)生冷裂紋。經(jīng)過(guò)滲氮處理的閥碟,其表面硬度高達(dá)HV900,焊接時(shí)極易產(chǎn)生裂紋。
3、堆焊工藝
3.1工藝路線焊前打磨清洗-預(yù)熱-堆焊-焊后熱處理-焊后車削。
3.2焊前準(zhǔn)備首先用角向砂輪打磨徹底清理去除堆焊部位20mm范圍內(nèi)的滲氮層,打磨深度應(yīng)大于0.4mm,測(cè)量打磨部位的硬度 值,并保證施焊區(qū)域達(dá)到HB185~321的要求。按JB4730-94檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),檢查打磨后的導(dǎo)向凸肩表面質(zhì)量不得有裂紋、夾渣等缺陷,達(dá)到Ⅰ級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為 合格。然后用丙酮清洗閥碟焊接部位及其周圍50mm范圍內(nèi),保證無(wú)水、油等;用砂紙清除氬弧焊絲表面的油污和銹斑等臟物。
3.3焊接工藝及參數(shù)采用氧乙炔火焰加熱的方法進(jìn)行焊前預(yù)熱,預(yù)熱溫度為350~400℃,用測(cè)溫儀測(cè)量預(yù)熱溫度。閥碟焊接部位露 出,其它部位用石棉布包覆,避免電弧燒傷。工藝參數(shù)I=80~90A,氬氣流量8~10L/min,直流正接,電壓范圍10~15V,焊接速度 30~45mm/min,每道擺動(dòng)寬度≤10mm,每層堆焊厚度≤4mm。預(yù)熱溫度達(dá)到后開(kāi)始焊接,層間溫度控制在300~400℃,焊接過(guò)程中不允許產(chǎn) 生任何缺陷,重點(diǎn)檢查引、收弧處,發(fā)現(xiàn)缺陷立即用角向磨光機(jī)去除。為保證加工余量,按圖堆焊尺寸,外徑增加5mm,內(nèi)徑減少5mm,堆高13mm。一邊堆 焊完成后再堆焊另一邊。焊接完成后,用硅酸鋁耐火棉包覆緩冷,焊接部位冷到100~150℃,立即進(jìn)行焊后局部熱處理。熱處理采用火焰加熱至 640~660℃,保溫30min,用測(cè)溫儀監(jiān)測(cè),升溫速度和冷卻速度均<300℃/h,冷卻至300℃以下可不控制,冷卻時(shí)用硅酸鋁纖維毯包覆緩冷。
4、焊后檢驗(yàn)
按照工藝路線完成閥碟的堆焊和機(jī)械加工后,經(jīng)滲透探傷和超聲波探傷檢查,焊縫沒(méi)有裂紋、夾渣、氣孔等缺陷質(zhì)量,堆焊質(zhì)量達(dá)到 JB4730-94標(biāo)準(zhǔn)Ⅰ級(jí)的要求;在加工表面進(jìn)行硬度測(cè)試,其平均硬度值為HB241,與原母材的硬度值相近,滿足工件的使用性能。
5、結(jié)論
2號(hào)機(jī)組1號(hào)高壓主汽調(diào)節(jié)閥焊接修復(fù)并運(yùn)行近1年后,在機(jī)組大修時(shí)解體檢查,堆焊的閥碟凸肩經(jīng)5616h運(yùn)行未發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題?梢(jiàn) 用TIG-R34氬弧焊絲堆焊20Cr3MoWVA材料采用預(yù)熱350~400℃,焊后640~650℃,保溫30min處理的焊接工藝是合理可行的。它 不但解決了高壓主汽調(diào)節(jié)閥正常對(duì)蒸汽進(jìn)行調(diào)節(jié),還節(jié)省了上萬(wàn)元資金。
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作者:德耐爾@德耐爾空壓機(jī) 空壓機(jī)修訂日期:2011-05-25
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